在湖北三寧化工5G智能化工廠的中控室,一臺(tái)臺(tái)智能化設(shè)備有序運(yùn)轉(zhuǎn),大屏幕上實(shí)時(shí)跳動(dòng)著數(shù)萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。這里是湖北省首個(gè)5G智能化工廠,也是“大國工匠”楊文華37載奮斗的見證。
從最基層的儀表學(xué)徒到智能工廠領(lǐng)軍人,楊文華用一次次技術(shù)突破見證了中國化工行業(yè)從“制造”到“智造”的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
潛心鉆研 夯實(shí)自動(dòng)化根基
1988年,三寧化工儀表車間里,初入職場的楊文華,面對一排排老式溫度計(jì)和壓力表,暗暗立下誓言,“一定要在最短的時(shí)間內(nèi)把儀表系統(tǒng)鉆透。”
裝配維修、輪班值守,他從最基礎(chǔ)的工作做起,一有時(shí)間就鉆進(jìn)書堆里研究技術(shù)難題,不斷提升自己。
1993年,公司購入第一臺(tái)計(jì)算機(jī),交到已成為技術(shù)骨干的楊文華手中。看著這個(gè)“寶貝”,楊文華愛不釋手,半個(gè)月吃住在車間,如饑似渴地鉆研這個(gè)代表未來的新工具,為后續(xù)的自動(dòng)化控制積累知識(shí)。
“氮肥廠的熱電偶溫度計(jì)因?yàn)楦邷丨h(huán)境和材料問題,平均每個(gè)月就要更換,損耗很大。”楊文華回憶,他反復(fù)加工校驗(yàn),改造熱電偶套管,進(jìn)行焊接工藝創(chuàng)新,最終將使用期從1個(gè)月延長到半年,每年節(jié)約近20萬元。
真正的突破發(fā)生在1994年。在5號(hào)造氣爐改造中,楊文華創(chuàng)新將可編程控制引入企業(yè),成功用于造氣車間。
“我們將原本靠同步電機(jī)控制的6個(gè)操作步驟改成計(jì)算機(jī)控制,操作精度從1秒提升到了0.1秒。”楊文華說。這次成功,標(biāo)志著企業(yè)生產(chǎn)開始從人工操作向自動(dòng)化控制轉(zhuǎn)變。
系統(tǒng)思維 引領(lǐng)信息化升級(jí)
隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,楊文華的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化升級(jí)。1998年擔(dān)任儀表車間主任后,他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對企業(yè)所有幾千臺(tái)各類閥門、儀表進(jìn)行全面排查整治。
“當(dāng)時(shí)企業(yè)自動(dòng)化儀表有效投用率不足,還存在著帶病運(yùn)行的‘老大難’問題,”楊文華回憶,“我們完善并改進(jìn)了運(yùn)行維護(hù)制度,半年后,儀表有效投用率從原來的20%-30%大幅提升至80%以上。”
但這依然沒有達(dá)到楊文華的要求,他組織團(tuán)隊(duì)成員到大學(xué)學(xué)習(xí),掌握各類新儀表、新技術(shù),并使之有效地應(yīng)用于企業(yè)。經(jīng)過反復(fù)探索,企業(yè)90%的儀器儀表,有效率提升至92%,投用率提升至96%。
2016年,楊文華迎來新挑戰(zhàn),受命推進(jìn)APC(先進(jìn)過程控制)系統(tǒng)。
為了掌握這項(xiàng)技術(shù),他的足跡遍布全國。“我們考察了國內(nèi)幾乎所有使用APC的企業(yè),了解其特點(diǎn),并在我們的實(shí)施方案中加以改進(jìn)優(yōu)化。”
付出終得回報(bào)。APC系統(tǒng)在己內(nèi)酰胺裝置投用后,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)流程邏輯關(guān)系的智能關(guān)聯(lián)。
“先控投用當(dāng)月,己內(nèi)酰胺的優(yōu)等品率就從95%提升到99%,自控投用率從90.5%提升到99%以上。”楊文華介紹,這套系統(tǒng)隨后在全公司推廣,1260個(gè)回路綜合平均投用率達(dá)到96%以上,每年創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益2000多萬元。
敢為人先 引領(lǐng)智能化征程
2019年,楊文華和團(tuán)隊(duì)嘗試挑戰(zhàn)“黑屏操作”。當(dāng)時(shí),這項(xiàng)接近“無人駕駛”的生產(chǎn)模式在國內(nèi)化工領(lǐng)域幾乎空白。
“我們有一流的硬件、一流的控制系統(tǒng),為什么不能自己開發(fā)呢?”懷著這樣的信念,楊文華帶著幾件換洗衣服,兜里裝著降壓藥,開始了為期4個(gè)月的技術(shù)攻堅(jiān)。
“光圖紙就廢棄了2大籮筐。”他回憶道,“最終,雙氧水裝置‘黑屏操作’系統(tǒng)成功上線,各被控變量標(biāo)準(zhǔn)差平均降幅達(dá)51.5%,操作頻次由每天1000以上下降到趨于零。”
在推進(jìn)智能化過程中,楊文華特別注重系統(tǒng)化布局。他提出“1115”智能工廠建設(shè)構(gòu)想,即建設(shè)一個(gè)公司級(jí)別的戰(zhàn)略決策中心、一個(gè)智能經(jīng)營管理運(yùn)營平臺(tái)和一個(gè)智能生產(chǎn)控制平臺(tái),在智能裝備、智能控制、經(jīng)營管理、工控信息安全、智能工廠基礎(chǔ)設(shè)施五大方面形成三寧特色的保障體系。
如今,公司實(shí)現(xiàn)了13萬個(gè)控制點(diǎn)全智能化管理,人員定位追蹤、裝置智能巡檢、設(shè)備預(yù)測性診斷等工業(yè)科技已廣泛應(yīng)用于四大業(yè)務(wù)板塊。
從儀表學(xué)徒到“大國工匠”,楊文華用37年的堅(jiān)守詮釋著“干一行愛一行,做一行鉆一行”的工匠精神。他的身上,凝聚著中國制造業(yè)從弱到強(qiáng)、從跟跑到領(lǐng)跑的生動(dòng)縮影,也展示著新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人勇于創(chuàng)新、追求卓越的奮斗姿態(tài)。(三峽日報(bào)記者 李陽 孫曉陵 通訊員 江佳琦)
發(fā)表時(shí)間:2025-12-04 來源:三峽日報(bào)
在湖北三寧化工5G智能化工廠的中控室,一臺(tái)臺(tái)智能化設(shè)備有序運(yùn)轉(zhuǎn),大屏幕上實(shí)時(shí)跳動(dòng)著數(shù)萬個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。這里是湖北省首個(gè)5G智能化工廠,也是“大國工匠”楊文華37載奮斗的見證。
從最基層的儀表學(xué)徒到智能工廠領(lǐng)軍人,楊文華用一次次技術(shù)突破見證了中國化工行業(yè)從“制造”到“智造”的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
潛心鉆研 夯實(shí)自動(dòng)化根基
1988年,三寧化工儀表車間里,初入職場的楊文華,面對一排排老式溫度計(jì)和壓力表,暗暗立下誓言,“一定要在最短的時(shí)間內(nèi)把儀表系統(tǒng)鉆透。”
裝配維修、輪班值守,他從最基礎(chǔ)的工作做起,一有時(shí)間就鉆進(jìn)書堆里研究技術(shù)難題,不斷提升自己。
1993年,公司購入第一臺(tái)計(jì)算機(jī),交到已成為技術(shù)骨干的楊文華手中。看著這個(gè)“寶貝”,楊文華愛不釋手,半個(gè)月吃住在車間,如饑似渴地鉆研這個(gè)代表未來的新工具,為后續(xù)的自動(dòng)化控制積累知識(shí)。
“氮肥廠的熱電偶溫度計(jì)因?yàn)楦邷丨h(huán)境和材料問題,平均每個(gè)月就要更換,損耗很大。”楊文華回憶,他反復(fù)加工校驗(yàn),改造熱電偶套管,進(jìn)行焊接工藝創(chuàng)新,最終將使用期從1個(gè)月延長到半年,每年節(jié)約近20萬元。
真正的突破發(fā)生在1994年。在5號(hào)造氣爐改造中,楊文華創(chuàng)新將可編程控制引入企業(yè),成功用于造氣車間。
“我們將原本靠同步電機(jī)控制的6個(gè)操作步驟改成計(jì)算機(jī)控制,操作精度從1秒提升到了0.1秒。”楊文華說。這次成功,標(biāo)志著企業(yè)生產(chǎn)開始從人工操作向自動(dòng)化控制轉(zhuǎn)變。
系統(tǒng)思維 引領(lǐng)信息化升級(jí)
隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大,楊文華的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化升級(jí)。1998年擔(dān)任儀表車間主任后,他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)對企業(yè)所有幾千臺(tái)各類閥門、儀表進(jìn)行全面排查整治。
“當(dāng)時(shí)企業(yè)自動(dòng)化儀表有效投用率不足,還存在著帶病運(yùn)行的‘老大難’問題,”楊文華回憶,“我們完善并改進(jìn)了運(yùn)行維護(hù)制度,半年后,儀表有效投用率從原來的20%-30%大幅提升至80%以上。”
但這依然沒有達(dá)到楊文華的要求,他組織團(tuán)隊(duì)成員到大學(xué)學(xué)習(xí),掌握各類新儀表、新技術(shù),并使之有效地應(yīng)用于企業(yè)。經(jīng)過反復(fù)探索,企業(yè)90%的儀器儀表,有效率提升至92%,投用率提升至96%。
2016年,楊文華迎來新挑戰(zhàn),受命推進(jìn)APC(先進(jìn)過程控制)系統(tǒng)。
為了掌握這項(xiàng)技術(shù),他的足跡遍布全國。“我們考察了國內(nèi)幾乎所有使用APC的企業(yè),了解其特點(diǎn),并在我們的實(shí)施方案中加以改進(jìn)優(yōu)化。”
付出終得回報(bào)。APC系統(tǒng)在己內(nèi)酰胺裝置投用后,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)流程邏輯關(guān)系的智能關(guān)聯(lián)。
“先控投用當(dāng)月,己內(nèi)酰胺的優(yōu)等品率就從95%提升到99%,自控投用率從90.5%提升到99%以上。”楊文華介紹,這套系統(tǒng)隨后在全公司推廣,1260個(gè)回路綜合平均投用率達(dá)到96%以上,每年創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益2000多萬元。
敢為人先 引領(lǐng)智能化征程
2019年,楊文華和團(tuán)隊(duì)嘗試挑戰(zhàn)“黑屏操作”。當(dāng)時(shí),這項(xiàng)接近“無人駕駛”的生產(chǎn)模式在國內(nèi)化工領(lǐng)域幾乎空白。
“我們有一流的硬件、一流的控制系統(tǒng),為什么不能自己開發(fā)呢?”懷著這樣的信念,楊文華帶著幾件換洗衣服,兜里裝著降壓藥,開始了為期4個(gè)月的技術(shù)攻堅(jiān)。
“光圖紙就廢棄了2大籮筐。”他回憶道,“最終,雙氧水裝置‘黑屏操作’系統(tǒng)成功上線,各被控變量標(biāo)準(zhǔn)差平均降幅達(dá)51.5%,操作頻次由每天1000以上下降到趨于零。”
在推進(jìn)智能化過程中,楊文華特別注重系統(tǒng)化布局。他提出“1115”智能工廠建設(shè)構(gòu)想,即建設(shè)一個(gè)公司級(jí)別的戰(zhàn)略決策中心、一個(gè)智能經(jīng)營管理運(yùn)營平臺(tái)和一個(gè)智能生產(chǎn)控制平臺(tái),在智能裝備、智能控制、經(jīng)營管理、工控信息安全、智能工廠基礎(chǔ)設(shè)施五大方面形成三寧特色的保障體系。
如今,公司實(shí)現(xiàn)了13萬個(gè)控制點(diǎn)全智能化管理,人員定位追蹤、裝置智能巡檢、設(shè)備預(yù)測性診斷等工業(yè)科技已廣泛應(yīng)用于四大業(yè)務(wù)板塊。
從儀表學(xué)徒到“大國工匠”,楊文華用37年的堅(jiān)守詮釋著“干一行愛一行,做一行鉆一行”的工匠精神。他的身上,凝聚著中國制造業(yè)從弱到強(qiáng)、從跟跑到領(lǐng)跑的生動(dòng)縮影,也展示著新時(shí)代產(chǎn)業(yè)工人勇于創(chuàng)新、追求卓越的奮斗姿態(tài)。(三峽日報(bào)記者 李陽 孫曉陵 通訊員 江佳琦)
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